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WMEM |發(fā)動機深孔加工技術(shù)

* 來源: * 作者: * 發(fā)表時間: 2020-03-21 10:51:31 * 瀏覽: 76
近年來,華東地區(qū)的一家工廠自主研發(fā)了低油耗,強勁動力和高可靠性的重型柴油機,贏得了用戶的青睞。氣缸體上有許多用于冷卻水通道或潤滑油通道的深孔。同時,底部φ26mm×275mm是其中之一。為了提高設(shè)備利用率,降低資金成本,設(shè)計方案中摒棄了傳統(tǒng)的專用機床計劃,從德國進口了高速加工中心GROB。但是,經(jīng)常出現(xiàn)可維修槍的鉆頭壽命短,破損率高的問題。 1.加工條件加工設(shè)備:德國GROBG700加工中心槍鉆:φ26mm×546mm單刃焊槍鉆:GUHRINGHSK100-A側(cè)固鎖緊切削液:FUCHS水溶性乳狀液ECOCOOL68CF2W,乳狀液濃度:8-10%內(nèi)部冷卻流動壓力:75L / min,4MPa切削參數(shù):底孔,孔直徑26mm,孔深275mm,轉(zhuǎn)速1041r / min,線速度85m / min,進給量240mm / min,每齒進給量0.23mm2實際應(yīng)用中的問題生產(chǎn)線投入使用,為確保此類深孔加工質(zhì)量的穩(wěn)定性,德國生產(chǎn)了槍鉆工具。但是,實際上,經(jīng)常會發(fā)生諸如崩刃和刀具破損(見圖2)之類的問題,從而導(dǎo)致刀具磨損和零件報廢。通過計算該過程過去六個月的工具操作狀態(tài),我們了解到該槍總共使用了230次,其中工具被打斷了15次,破損率達到6.4%,并且工具異常磨損達到了幾萬元。此外,為了減輕發(fā)動機的重量,氣缸體采用了精細的薄壁鑄造工藝。經(jīng)測量,加工后深油孔的厚度小于5 mm。因此,在發(fā)生斷刀之后,很容易擠壓鐵屑和硬質(zhì)合金刀頭。造成孔壁損壞,然后導(dǎo)致整個氣缸體報廢,在過去六個月中造成6件工作浪費。 3.原因分析在安排技術(shù)人員分析刀具壽命和異常切削條件后,同時通過機床隨附的主軸監(jiān)控系統(tǒng),分析加工進度狀態(tài),并進一步分析和調(diào)查切削原因。深油孔的加工。 :(1)噴槍的切削刃嚴重磨損。對更換后的槍鉆進行調(diào)查后發(fā)現(xiàn),槍鉆的主切削刃,側(cè)面切削刃和側(cè)面磨損嚴重,軸向磨損超過2mm,這增加了槍鉆過程中的切削阻力并增加了破損。刀危險。毛刺鉆頭磨損嚴重,這與槍鉆的涂層有很大關(guān)系。缺乏用于隔熱和潤滑鉆頭的硬質(zhì)合金基體的涂層將大大加速磨損。槍鉆由刀頭和槍身焊接而成,兩種材料的高溫變形不同,這決定了打磨后無法進行涂層處理。 (2)排屑不順利。在分析和檢查機床設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)的數(shù)據(jù)時,根據(jù)工具放置圖發(fā)現(xiàn)機床內(nèi)部的冷卻流量/壓力是必需的:75L / min,4MPa,但內(nèi)部有20多個在過去六個月內(nèi)冷卻高壓警報,并伴隨警報消息。此后,將發(fā)生主軸負載警報和刀具斷裂。之后,進一步分析機床主軸負荷曲線,比較正常加工和破碎零件的負荷監(jiān)測曲線(見圖3),發(fā)現(xiàn)新刀具的正常加工主軸負荷為35。 -55%,整個加工過程呈線性均勻變化曲線,前后兩個工件之間的波動小于5%,而內(nèi)部冷卻時,破損刀具的負載監(jiān)控圖將繼續(xù)上升被阻塞,通常達到70%,焊接槍鉆頭。在此過程中,零件將扭曲,并且載荷將在45-70%的范圍內(nèi)波動,并且起伏將達到25%。噸鐵屑很多破損工具的工件孔還可以確認切屑清除不暢,鐵屑被堵塞。刀折斷的主要原因之一。 4.優(yōu)化和改進計劃:為進行上述研究,切削刃未受到涂層的保護,加工過程中切屑堵塞的問題是兩個主要原因。確定后續(xù)的改進和優(yōu)化方向及措施:(1)提高排屑功能。通過增加內(nèi)部冷卻壓力或流動模式,可改善切屑清除功能。 (2)增加刀具的耐磨性。在無法改善工具的原材料的情況下,執(zhí)行涂覆過程。 (3)加強刀桿的強度。使用強度更高的工具欄可提高槍鉆的剛度,并避免在加工過程中工具欄開裂。 (4)提高斷屑效果。優(yōu)化切削刃模式,改變鐵屑的形狀,使其更有利于排屑。同時,改進排屑功能方案。如果內(nèi)部冷卻壓力增加到6 MPa,則需要更換螺桿泵。成本較高,因此考慮通過改善工具結(jié)構(gòu)來改善排屑功能。 5.工具實驗過程實驗工具到位后,立即安排工具實驗。在根據(jù)原始參數(shù)和壽命數(shù)進行第一次實驗后,通常會達到原始的強制工具壽命。為了進一步探索該工具的潛力,進行了極限壽命測試。從實驗結(jié)果看,刀具壽命已有一定程度的提高。新型分度工具的特點如下:(1)刀桿由高強度合金鋼代替普通鋼管制成,強度提高了50%。喬木成為可重復(fù)使用的耐用產(chǎn)品。 (2)選擇兩段30mm銑削的高精度硬質(zhì)合金導(dǎo)桿,并在加工過程中保持工具的支撐和平衡。導(dǎo)板用于后續(xù)的自導(dǎo)加工,以確保深孔具有更好的孔徑和直線度。 (3)選擇3塊復(fù)合TiAlN涂層和斷屑槽可轉(zhuǎn)位刀片形成主切削刃,具有更好的耐磨性和交錯的齒位置。與原始槍鉆相比,26毫米內(nèi)鐵屑被分為6個部分。在第四部分,鐵屑較短。此外,刀片前部有一個受限制的斷屑槽,這更有助于去除切屑。 6.持續(xù)改進實驗成功后,繼續(xù)分析和研究葉片崩刃的異常情況。發(fā)現(xiàn)該深孔在中心具有φ10mm的相交孔和底部通孔。孔和單面切削沖擊,通過NC程序優(yōu)化,采用分段進給。使用后對刀片的調(diào)查發(fā)現(xiàn)刀片故障模式是正常的。
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